山東某制藥股份有限公司,是國內(nèi)重要的抗感染類、中樞神經(jīng)類、激素類、心腦血管類藥物生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)化學(xué)原料藥、醫(yī)藥制劑、化工原料、化工防腐設(shè)備、制藥設(shè)備、醫(yī)藥包裝材料等。年產(chǎn)化學(xué)原料藥近1.5萬噸,片劑、膠囊、針劑生產(chǎn)能力分別達(dá)50億片、3億粒、2億支;
在生產(chǎn)工藝、安全環(huán)保、節(jié)能減排技術(shù)均屬國內(nèi)較先進(jìn)水平。但企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)管理者仍在探尋通過信息化管理來進(jìn)一步實現(xiàn)節(jié)能降耗的途徑。
在了解到用戶此項需求后,我司組建技術(shù)專家團隊前往現(xiàn)場開展實地調(diào)研,為提高企業(yè)能源管理信息化、自動化、智能化水平,實現(xiàn)全面節(jié)能降耗,定制了一套智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。
通過智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)從設(shè)備運行優(yōu)化、工藝管控優(yōu)化、管理策略優(yōu)化三個層面對該企業(yè)提供全方位節(jié)能改進(jìn)措施。在企業(yè)根據(jù)提出的改進(jìn)措施完成節(jié)能改造后,帶來了顯著的經(jīng)濟效益。同時利用我司節(jié)能系統(tǒng)提高了該企業(yè)的能源管理信息化和生產(chǎn)精細(xì)化管理水平。
01設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能
電動機組合運行優(yōu)化
1、1#、2#高壓電機額定功率均為630kw,通過系統(tǒng)負(fù)荷分析功能發(fā)現(xiàn),實際平均運行功率1#是628kW,2#是674kW,1#高壓電機基本在額定功率下運行,2#高壓電機運行功率高于額定功率44kW左右,長期超負(fù)荷運行。在同樣滿足生產(chǎn)需求的情況下,1#電機和2#電機平均運行功率差距50kW左右,2#電機運行功率過高,增加了設(shè)備運行安全風(fēng)險的同時又產(chǎn)生過多能耗,通過指導(dǎo)用戶對2#電機進(jìn)行維修保養(yǎng),電機恢復(fù)正常運行,一年節(jié)約電費21.9萬元左右。
2、制冷機-16度設(shè)備有高負(fù)荷運行、低負(fù)荷運行兩種模式,通過系統(tǒng)負(fù)荷分析功能分析-16度的5臺制冷機數(shù)據(jù),制冷狀態(tài)運行下,2#制冷機運行狀態(tài)最優(yōu);恒溫運行狀態(tài)下,3#制冷機運行狀態(tài)最優(yōu);其中4#制冷機運行狀態(tài)整體較差。通過建議用戶優(yōu)先組合使用2#,3#制冷機,同時重點對1#、4#、5#制冷機進(jìn)行維修保養(yǎng),降低其制冷功率,一年節(jié)約電費15萬左右。
3、制冷機-10度有5臺設(shè)備,有制冷、恒溫運行兩種模式,通過系統(tǒng)負(fù)荷分析功能發(fā)現(xiàn)除4#制冷機正常運行外,3#制冷機運行功率較低。2#、5#制冷機運行功率較高。推薦用戶使用1#,3#制冷機,同時需對2#、5#制冷機進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),降低運行功率,提高了運行效率,每年節(jié)約電費6萬左右。
02管理策略優(yōu)化節(jié)能
跑冒滴漏管控節(jié)能
通過報警功能對重要設(shè)備硫酸銨離心機運行數(shù)據(jù)的分析,設(shè)置超限報警,及時發(fā)現(xiàn)硫酸銨離心機運行超限情況,調(diào)整硫酸銨離心機到正常運行狀態(tài),保證能源合理利用和設(shè)備正常運行的情況下安全生產(chǎn),實現(xiàn)年節(jié)能效益5萬元。
通過能源平衡分析功能,對電、水、蒸汽進(jìn)行能源的分級,查看不同能源級的數(shù)據(jù),通過上下級的能源平衡,偏差查看能源利用率、損耗情況、跑冒滴漏情況,已發(fā)現(xiàn)二車間軟水存在跑冒滴漏情況,對水管進(jìn)行檢修后,實現(xiàn)節(jié)能效益8萬左右。
03非節(jié)能價值體現(xiàn)
系統(tǒng)不僅在節(jié)能方面有顯著的效果,還為用戶帶來管理、效率、安全等非節(jié)能價值方面收益。
管理方面:1、通過對總開關(guān)站、硫酸銨站、制冷劑站電、水、蒸汽能耗統(tǒng)計分析,為生產(chǎn)管理和考核提供了分析依據(jù)。2、生產(chǎn)管理人員通過近期歷史數(shù)據(jù)查看蒸汽每天流量情況,及時發(fā)現(xiàn)蒸汽使用異常,及時對現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,減少異常情況的持續(xù)時間。
效率方面:系統(tǒng)上線運行后解決了生產(chǎn)上對電能、水、蒸汽數(shù)據(jù)統(tǒng)計人工抄表工作量大的問題,尤其是水表的分布特別分散,廠區(qū)也大,每次單是水的抄表就需要耗費2個小時,系統(tǒng)上線抄表的頻次由原來的每月一次提高到每15分鐘一次,對于生產(chǎn)分析提供了更為精細(xì)的數(shù)據(jù)源。
安全方面:系統(tǒng)上線運行后為設(shè)備部管理設(shè)備運行安全,保障生產(chǎn)起到了非常大的作用。硫酸銨站的高壓電機變頻控制,系統(tǒng)報警發(fā)現(xiàn)高壓電機電流不平衡,客戶檢查后發(fā)現(xiàn)變頻B相可控硅阻值不在正常范圍,更換后高壓電機運行正常運行,從而避免其它可控硅損壞,減少了配件損失。
04總結(jié)
該節(jié)能系統(tǒng)項目已在現(xiàn)場穩(wěn)定運行4年多,通過設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能、管理策略優(yōu)化節(jié)能、分析診斷等節(jié)能措施,預(yù)估每年節(jié)能經(jīng)濟效益56萬元左右,并通過遠(yuǎn)程平臺為企業(yè)的系統(tǒng)運行提供了持續(xù)的節(jié)能服務(wù)。
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