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WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)在黑龍江某水泥公司應用實例
發(fā)布時間 : 2023-05-10 來源 : 瀏覽量 :

黑龍江某水泥有限公司擁有一條2500t/d的生產(chǎn)線,2012年5月全線竣工投產(chǎn),水泥年生產(chǎn)能力100萬噸。生產(chǎn)線設(shè)計包括開閉所、原料磨配電室(包含窯尾系統(tǒng),低壓配電包含食堂)、煤磨配電室、調(diào)配電力室、生活區(qū)箱變、窯頭配電室、水泥磨配電室等。公司由三路10kV進線為全公司供電,主要用電設(shè)備有生料磨主電機、生料磨循環(huán)風機、窯頭排風機、高溫風機、窯尾排風機、煤磨主電機、水泥磨主電機、破碎機等。  

結(jié)合現(xiàn)場實地調(diào)查能源使用現(xiàn)狀、系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)條件和廠內(nèi)各級領(lǐng)導對系統(tǒng)建設(shè)的要求,經(jīng)過我公司專業(yè)節(jié)能技術(shù)團隊的現(xiàn)場充分論證分析,為該公司量身打造了一套WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)于2018年5月項目正式投運,通過WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)分析從設(shè)備運行優(yōu)化、工藝管控優(yōu)化、管理策略優(yōu)化三個層面對該企業(yè)提供全方位節(jié)能改進措施。在企業(yè)根據(jù)提出的改進措施完成節(jié)能改造后,帶來了顯著的節(jié)能經(jīng)濟效益。

設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能

空壓機組合運行優(yōu)化

窯頭低壓配電室有5220kW的空壓機,日常32備,系統(tǒng)上線后,通過歷史數(shù)據(jù)查詢發(fā)現(xiàn)同樣生產(chǎn)條件下空壓機_5的實際運行功率為203kW,而其他4臺空壓機的運行功率在166kW左右,經(jīng)與用戶核實,得知該空壓機日常維護不到位,導致能耗升高,之后廠商及時對空壓機_5重新檢修維護,確保該空壓機處于經(jīng)濟運行狀態(tài),經(jīng)計算每年可節(jié)約成本7萬元。

電動機經(jīng)濟運行

水泥磨配電室有兩臺制成風機,一用一備,系統(tǒng)上線后,通過對比分析功能查詢發(fā)現(xiàn)制成#2風機處于長期開啟的狀態(tài),而制成#1風機長期關(guān)停,未有效落實設(shè)備一用一備管理制度,不利于設(shè)備的長期穩(wěn)定運行。及時提醒用戶定期更換開啟設(shè)備,確保設(shè)備處于經(jīng)濟運行狀態(tài),有助于延長設(shè)備使用壽命。

工藝管控優(yōu)化節(jié)能

對比分析優(yōu)化節(jié)能

輥壓機動定輥差異運行優(yōu)化節(jié)能。廠區(qū)生料3#配電室生料一期動定輥電機日常運行功率在580kW左右,系統(tǒng)上線后,我方通過系統(tǒng)對比分析功能詳細查看動定輥運行差異后,發(fā)現(xiàn)動定輥的實際負荷差異持續(xù)在130kW左右,只有少部分時間運行功率差異在50kW以下,及時反饋用戶處理,之后企業(yè)管理者通過更改優(yōu)化下料管道側(cè)擋板位置,降低了定輥的實際運行功率,避免了能源浪費情況,提高了設(shè)備生產(chǎn)效率,優(yōu)化后每年節(jié)約電費22萬元。               

管理策略優(yōu)化節(jié)能

設(shè)備聯(lián)鎖運行優(yōu)化管理

廠內(nèi)煤磨主電機與煤磨通風機屬于聯(lián)鎖運行,系統(tǒng)上線后,我方運維人員通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的類比分析功能模塊,對設(shè)備實際運行追溯時發(fā)現(xiàn)煤磨通風機管理粗放,日常的聯(lián)鎖設(shè)備啟停并沒有嚴格管控,經(jīng)常出現(xiàn)煤磨通風機單獨運行未及時關(guān)停的現(xiàn)象,及時提醒用戶加強設(shè)備運行精細化管理,經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計每年可節(jié)約電能130000kW左右,共計8萬元。

設(shè)備避峰用電優(yōu)化管理

    根據(jù)企業(yè)管理要求,原料磨主電機和原料磨循環(huán)風機需要執(zhí)行日常錯峰管理制度,通過歷史數(shù)據(jù)查詢發(fā)現(xiàn)兩臺設(shè)備每天雖然有執(zhí)行錯峰用電制度,但實際生產(chǎn)時由于設(shè)備管理人員落實不到位,仍有部分時間占用峰電生產(chǎn),并且在設(shè)備檢修期間也未能合理利用峰電,通過與現(xiàn)場能源管理者進一步溝通,對設(shè)備錯峰時間進行調(diào)整,每年可減少能源使用成本16萬元。

其他節(jié)能效益

WOES系統(tǒng)不僅在節(jié)能方面有顯著的效果,還能為用戶提供效率、管理、降耗等非節(jié)能價值方面收益:

1、定制系統(tǒng)能耗看板,進行每日數(shù)據(jù)盤點。貴公司對能源使用成本方面比較重視,由于車間較多,日常人員行為管控不易開展,我方軟件人員為其開發(fā)能耗看板界面,實現(xiàn)全廠數(shù)據(jù)能耗概覽和能耗看板統(tǒng)計,并在車間設(shè)置大屏進行系統(tǒng)能耗展示,便于能源管理人員和車間使用人員每天對能耗數(shù)據(jù)進行盤點,及時落實各項生產(chǎn)管理制度,以此提高人員的節(jié)能意識,實現(xiàn)管理節(jié)能。

2、建立設(shè)備檔案和維修檔案,提高維修效率。企業(yè)設(shè)備維護維修人員短缺,相關(guān)的設(shè)備檔案和維護維修記錄主要還是靠班組長進行手工統(tǒng)計,一方面長期設(shè)備維護維修工作中積淀下來的好的經(jīng)驗和知識不便于保存、共享和傳承,另一方面對于設(shè)備故障的處理還處于事后處理階段,難以做到對設(shè)備歷史故障的追溯以及全面、系統(tǒng)性匯總分析,不能及時預判設(shè)備故障,進一步提升設(shè)備運轉(zhuǎn)率遇到瓶頸。系統(tǒng)上線后,建立了各主要設(shè)備的電子檔案,方便管理人員查看設(shè)備的參數(shù)信息和維修記錄,避免了系統(tǒng)上線前紙質(zhì)資料遺失帶來的不便以及資料查閱的浪費時間,提高了人員工作效率。

3、管理人員通過歷史數(shù)據(jù)查詢隨時查看各設(shè)備運行情況。廠內(nèi)設(shè)備種類和數(shù)量眾多,設(shè)備管理人員無法兼顧到每一個設(shè)備的運行情況,在系統(tǒng)上線使用后,設(shè)備管理人員通過歷史數(shù)據(jù)查詢功能可以隨時、定點進行設(shè)備運行查詢,通過設(shè)備運行現(xiàn)狀進一步規(guī)范公司管理制度和人員用能意識,提高了企業(yè)能源管理效率。

    4、通過對各工段能耗進行統(tǒng)計,再結(jié)合采集的產(chǎn)量數(shù)據(jù),及時準確的進行單耗計算,實現(xiàn)與國家或地區(qū)以及企業(yè)內(nèi)部之間的能效對標,為企業(yè)后續(xù)的持續(xù)節(jié)能提供真實的標尺和標準

總結(jié):該水泥企業(yè)WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)上線運行后,通過我公司持續(xù)節(jié)能服務的實施,從設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面上全方位的節(jié)能降耗,得到了用戶的肯定和認可,為企業(yè)帶來了53萬/年的節(jié)能經(jīng)濟效益,同時還進一步的提升了全廠的自動化、信息化、精細化管理水平,為實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗目標打下基礎(chǔ)。



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